技术革新驱动降本增效——特种钢管有限公司空压机变频改造成效显著

2025-10-14
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为降低吨钢电耗,特种钢管有限公司积极推进节能技术改造,利用项修时间成功完成空压机系统变频改造,取得显著节能成效。

原空压机采用星三角启动控制、恒定工频运行方式,无论是现场满负荷生产还是停机检修时段,设备始终维持额定转速运转,造成大量电能浪费。经详细数据监测分析,系统空载率在20%左右,存在较大的节能优化空间。

为有效降低能耗,特种钢管有限公司成立攻关团队,自主完成变频改造项目的设计、施工与调试工作。通过深入研究空压机运行特性、自主设计变频控制系统、精心选型变频器及相关电气元件,攻关团队在保留原工频控制功能前提下,科学布置电气线路、调试校准运行参数。在施工过程中,克服了生产与改造并行等困难,合理规划作业时间,确保改造工程顺利推进。

改造完成后,空压机实现了根据现场生产实际需求,自动调节电机转速的恒压供气功能,彻底解决了工频状态下空载能耗高的问题。经一个月试运行监测,设备运行稳定,节能效果显著。通过智能电表数据统计比较显示,与改造之前相比,改造后空压机日均节电量达1050度,大幅节约电费支出。

此次变频改造项目的成功实施,不仅降低了生产成本,提升了能源利用效率,而且展现了特种钢管有限公司的自主技术创新能力。

下一步,特种钢管有限公司将继续深化节能技术改造,不断提升设备运行效率,为企业高质量发展注入新动力,继续为推进绿色制造、实现可持续发展作贡献。

图   文 | 孙建文
编   辑 | 陈   燕
初   审 | 高和平
二   审 | 张立志
终   审 | 陈   岚


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